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氦质谱检漏仪常见故障及解决方案
发布时间:2015-07-30来源于:啄木鸟阅读次数:3306
【摘要】

1、机械泵故障及解决

(1)机械泵不启动。检查项目有:电源电压是否畸形,电门是否翻开,绕组是否断路或接地,电机是否过热(泵结冰后是否能启动)。

(2)机械泵异常噪音。检查油位是否适合,油质是否变坏,油温是否<10℃,油雾过滤器的入口有无气体排出(若无气体排出,更替油雾过滤器)。

2、分子泵故障及解决

(1)开机2min后压力批示灯不亮。此时候分子泵未转动,即分子泵出口压力未到设定值或未检测到压力(通常压力应<10-3MPa,压力过高分子泵将无奈启动)。因而,重要审查招致压力过高的成分。审查的名目有:PI1真空规管是否有问题,分子泵入口是否翻开,机械泵油是否太脏或机械泵是否转动,是否达到真空度。

(2)分子泵减速批示灯不亮。CD2通路板上的保险丝烧断,更替保险丝或审查是否有短路景象。

(3)分子泵故障灯亮。审查CD2通路板设置电门是否在于R地位,此时无须在N地位。审查风扇是否停留,那末风扇畸形,请和厂家联络。

3、质谱室故障

(1)灯丝指示灯不亮。检查灯丝开关键是否处于关闭位置( 再按一下) ,检查I/O 短接插头是否仪器后面的接口。

(2)灯丝指示灯闪烁。用万用表检查质谱室航空插座1 和5 接线柱是否开路,若开路,更换灯丝;若不开路,检查接线柱6是否和其他接头导通,消除短路现象。

(3)遥控面板无压力批示。检查PI3规管是否有问题。

(4)当检漏结束时压力不上升。检查通路板PO318保险丝是否有问题。

(5)检漏口压力>0.01MPa。机械泵油失效或PI3规管坏。

4、检测结束时涌现的故障

(1) 检漏键无效( 绿色指示灯亮) :检查灯丝是否启动。如果灯丝没有启动或者灯丝断,按检漏键将没有反应。

(2) 检漏键无效( 指示灯不亮) 。I/O 短接插头未插入仪器后面插座。如果I/O 短接插头未插入仪器后面插座,这时检漏仪将接受I/O 口输入信号,而不接受遥控器信号,检漏键无效。

5、主动校准终了时涌现的故障

主动校准挫败(真丝亮)白色校准灯亮。率先审查主动校准设置,电门S1是否在于OFF地位,所设置的漏率值和规范漏孔值是否统一。热度传感器是否接上;其次是审查锐敏度(那末用内部校准漏孔审查预示值和理论值统一,仪器也可运用),荡涤质谱室。5、自动校准结束时出现的故障

自动校准失败( 灯丝亮) 红色校准灯亮。首先检查自动校准设置,开关S1 是否处于OFF 位置,所设置的漏率值和标准漏孔值是否一致。温度传感器是否接上;其次是检查灵敏度( 如果用外部校准漏孔检查显示值和实际值一致,仪器也可使用) ,清洗质谱室。

6、检漏时出现的故障

(1) 不向细检方式转换,检漏口压力<2×10-4MPa:检查粗检指示灯是否亮,如果亮,说明检漏仪置于粗检方式。再按一下粗检开关切换到自动转换状态。

(2) 灵敏度低。检查三极规所测压力, 等到质谱室压力<10-6MPa 时再检漏;如果压力达到,检查离子源是否被污染,清洗离子源。

(3) 氦本底太高。检查机械泵油是否失效( 泵油长期使用变质会吸附较多的氦气,导致氦污染) ,检查仪器系统是否有漏,真空管路是否污染,检查三极规上压力是否达到10-6MPa,离子源是否污染。另外还要注意环境的污染问题,如果车间内有多台检漏仪,且氦气的使用量较大时,车间通风不好时;或者车间通风良好,但洁净厂房多采用上送风方式,气流方向是自上而下,由于氦气分子量较小,向上扩散,致使氦气扩散慢,也会导致氦污染。解决办法是在检漏口的放气阀放气口( 通常通大气) 处,安装一个几升容量的气瓶,该气瓶与低压氦气管路连接。这样,就大大减少了环境的氦污染。

(4) 通常车间检漏生产之前,会拿样件试检漏( 此样件通常是生产过程中产生的废品,漏率接近设定漏率) ,会发现漏的样件不漏的现象。这是因为漏的样件本身漏率较小,经过多次检漏后,微孔被灰尘堵塞而不漏了。一般不要完全相信漏件,漏件多次使用后就不要使用了。

(5) 工装设计不合理导致检漏通不过。初检时工作正常,工作几次后,抽速大大减慢,检漏不过;加死堵检漏仪不漏,工作正常。这是因为工装设计不合理所致,比如工装结构不合理,内表面太粗糙,导致过多的氦气残留;或者密封设计不合理导致密封不可靠( 由于工装设计人员对专业真空设计不熟悉) 。

(6) 操作不合理导致故障。如工作中,有一个大漏的工件,由于操作人员判断错误,不认为工件漏,而去检查工装的连接或者检漏仪,多次对这一工件检漏。这样就会发现,所有工件都不过。原因是大漏的工件经多次检漏后,有大量的氦气进入质谱室,造成质谱室污染。解决的办法是,清理质谱室,反复吸气排气。


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